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3月8日FAc型多仓实际开车情况
今天到车位上去看,FAc型压力设定60Pa~Pa。机后滤尘排风口实际调节mm。排风口尺寸为mm,机外调节尺寸为mm,意味着风筒内开口是mm。机外尺寸越大,意味着风筒内开的越大,风压应该越大。
问李工,他说机后排风口应该在mm,调整风压表在18~20最好。
FAc型机这样设定,应该开松的棉块偏大,开台情况不好。应该用压力表观测排风口之间负压,在-Pa以内比较好。安排杜工,适当时用表测试,调整风压表设定。
4月16日FAE下车肚花
今天早检查时,发现AE车肚花“较多”。把车间主任和工段长叫去。车肚花呈散乱状态,像小枣般的颗粒大小,怀疑落多了,工段长认为不多,最近这批原料可能不好,落得多。用手扯了扯,纤维长度长,都是些好花。工段长提议,用粗纱头机打一打。当即用条筒将车肚花装走,去粗纱头机上打一打,果不其然。
5月1日晨阳纺机清花流程
劳动节快乐!
我们坚持在工作岗位上。今早8点和晨阳纺机人员沟通交流,其普通流程取消了AB型自动混棉机,与我的想法和试验结果一样,都是为了减少棉结,减少纤维损伤。
我提要求:
1)AD围板加高,以提高混棉量;打手动平衡是否满足,打手转速能否提高到r/min的水平。2)将AMP二合一换成AMP三合一。3)直接从厂家买AMP三合一,省钱。4)对方说,虽然AB所配凝棉器型号是一样的,但风量大。因为AD处有多处漏风,应该加大风量。5)其普通流程中也加FA除微尘机,估计是受清梳联流程的影响,但是我认为普通流程凝棉器多,除微尘效果好,没有必要再增加除微尘机。6月9日清花A自调匀整的控制和管理
清花杜师傅介绍,在AE车头面板上显示的电压值实际控制在mV左右比较好。该电压值大,意味着振动棉箱下口大,出棉量大。该电压值小,振动棉箱V型帘下口小,出棉量小,成正比关系。不过棉时,压力传感器也有压力,他认为mV比较好。实际两台车一个是mV,一台是mV,不统一。棉层的压力通过杠杆,使压力传感器上下波动,从而转化为毫伏,以显示棉层的厚度。结合李工的说法,该数值在(±)mV波动比较好,越稳定,成卷不匀率越好。
关键是调整零点电压值,两台A型机必须一致,约mV为好。今天纠正了1个地方,不过棉时,压力传感器探针往下压得厉害,过棉时,探针上抬。关于这个探针,原来探针朝下,垫板在下。现在的探针朝上,压板在上面。这是改进,跟想象的不一样。调好不匀率应做的工作:1)自调匀整调节适当,调节零点在mV。2)振动棉箱下口的开口大小,依不同的品种有所不同;培养好的操作员和挡车工;善于总结经验。3)紧压罗拉齿轮间隙适当,加油适量。4)紧压罗拉轴承不缺油。5)喂棉均匀。6)上下尘笼凝棉均匀。7)紧压罗拉压力适当。今天我给杜工建议:根据不同的品种,找出振动棉箱出口的最佳点。不同的品种,密度不一样,在下口出棉不一样。在振动棉箱两侧墙板上做记号(竖的刻度线),这样可以简化棉箱下口的调节,傻瓜调节。8月2日新装AE型自调匀整零点的控制
今天上午,到车间去,问老杜自调匀整不过棉时,也就是吊钩盘和给棉罗拉之间没有面层喂入时,零点位置。厂家调整,探针在不过棉时,探针上有一横线刻度,将探针调至零线刻度位置,此时,零点在mV左右,位置准确。
调零后,调整卷约为mV,正卷率调整准确和方便。
8月6日自调匀整调节
宁夏恒丰李工来指导调节自调匀整,解决不匀率不稳且高的问题。
小伙子年参加工作,善于思考,在宁夏恒丰专门调节不匀率,看他说的和做的,技术很全面,有一定的理论基础。存在问题:1)紧压罗拉过桥齿轮咬合不良,间隙过大。4台车均程度不同地存在,尤其是新开的AE型机。小李讲,这是个安全齿轮,他可以防止紧压罗拉上面压杆的损坏。这个齿轮调节不好,棉层要么过厚,要么过薄。2)三组清花设备,Ae型设备上的风机皮带,前吹改后吹后,皮带应该交叉,而不是直接挂平皮带,这样打滑。3)吊钩盘后面的上面和调节位置的隔距不准,过大的太多。这个隔距一手指肚刚好,即约12mm~15mm,每月调节1次。4)小李的经验:R重,V型帘光电高度不应该高,应该低一些。位置大约在下面观察窗的最高点处。棉的高一些,在棉箱上面的观察窗处,只要不返花就可以。5)V型棉箱振动频率的调节。纤维重的,振动频率可以小一些。纤维轻的,振动频率些。这样可以保证V型棉箱输出的棉层的密度一致性好。6)过桥牙处做技术改造,加1个轴。7)AE下尘笼的风机上下有开口,均用水泥封死。这样一是可以减少落白,减少挡车工的劳动强度,二是可以防止落花造成的下尘笼的挤伤?8)一切调好后,可以开车,看开车的情况,不行的话做适当补偿。8月7日车头调整
今天到车间去了解情况,有几个关键点。
1)三组清花2号车头,安装时厂家调的初始参数不知让谁调了。传感器最低值设定应是,不知谁给调成0,所以2个月来,2号车头棉卷不匀率一直调不好。昨天李工将厂家初始值设定全部检查一遍,并统一了初始值设定。2)天平罗拉和天平曲杆设定由7个调成5个,相应机后天平曲杆和调节顶丝之间隔距由2cm,调成1.5cm。这样,天平曲杆和天平罗拉之间隔距变小,握持力变大,综合打手开松更好,棉块变小。3)V型帘上口调小,调小后,上口空间变小,这样回击罗拉回转带回的返花变少,对开松有利。4)将V型帘振幅变小,根据纤维的密度不同。密度小的,振动幅度大一些;密度大的,振动幅度小一些。振动幅度的大小实际上是将不同密度的纤维密度调整一致,有利于不匀率的调节。5)回击罗拉隔距由25mm,调成10mm,这是打破常规的,大部分厂家采用20mm~30mm控制棉块大小,没想到李工调得这么小。关键是还能供得上!这么调整,进入振动棉箱的棉块,大大减少,输入综合打手开松区的棉块显著变小(50%以上)。6)我注意到一个细节,小李不断调节,不断手检振动棉箱输出的棉块:用手撕一下,观察棉块的大小和萝卜丝的数量,以确定筵棉的开松度,看来小李真是不简单!(未完,待续)本文为"纺织器材在线"专稿,转载请注明出处!点击以下链接直接阅读经典文章1.《纺织器材》电子书架阅享生活、共享技术!2.《梳棉工序有效降低棉结的四个途径》3.《串联式细纱机短车集落系统的器材专件配置》4.《如何选择钢丝圈号数》5.《短粗节等突发性纱疵多,这些控制措施需掌握》6.《E86型高效精梳机梳理器材配置解析》7.《梳棉生条外观疵点类型及产生原因》8.《纺纱锭子高速度、长寿命,这些工作要做好》9.《如何优化涤棉混纺纱生产工艺》10.《强捻纱的工艺质量控制方法》喜欢这篇文章,就点击在看吧~~~
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